Компания производила силиконовые уплотнители и технические РТИ для промышленного оборудования. Основной материал — импортный HTV-силикон. После перебоев с поставками производство столкнулось с потерей стабильности.
Переход не выполнялся резко. Сначала была проведена диагностика производства и фиксация реальных параметров процесса.
После этого был подобран HTV-состав под конкретные условия линии. Внедрение происходило поэтапно:
Дополнительно была скорректирована вязкость материала под оборудование предприятия, что позволило снизить нагрузку на линию и уменьшить количество дефектов при формовании.
Производственная линия по силиконизации бумаги работала с импортной системой, которая перестала обеспечивать стабильность процесса. На первый взгляд параметры оставались в норме, однако в реальных условиях эксплуатации начались отклонения.
Была проведена комплексная диагностика линии нанесения и условий работы материала.
После анализа была подобрана силиконовая система с учетом реальных условий эксплуатации. Внедрение проходило поэтапно:
Дополнительно была оптимизирована вязкость и реакционная способность системы под конкретную линию, что позволило снизить чувствительность процесса к внешним условиям.
Производство использовало RTV-силикон для изготовления форм и технических изделий. После замены материала на альтернативный аналог возникла ситуация, когда по паспортным характеристикам материал полностью соответствовал требованиям, но в реальном процессе вел себя нестабильно.
Было принято решение не искать “аналог по таблице”, а провести адаптацию материала под конкретные условия производства.
После анализа был подобран RTV-состав с корректировкой реакционной способности и времени полимеризации. Внедрение проходило в несколько этапов:
Дополнительно была достигнута лучшая адаптация материала к условиям производства, что снизило чувствительность процесса к внешним факторам и повысило повторяемость результата.